7501-S3光氣催化劑水解法處理光氣尾氣在40-60℃溫度下將光氣分解轉化為HCL和CO2,解決了因光氣劇毒尾氣不能排放的問題,成功的用于國內以光氣為原料生產合成染料、農藥中間體等行業,目前已發展至第三代產品,性能和質量都有了大幅的提高,不但可以處理不同濃度的光氣,光氣的去除率可高達98.4-99.1%。而且使用壽命提高了一倍以上,我公司向國內外用戶提供成套光氣尾氣處理設備的設計施工,制作以及技術服務咨詢等一條龍服務,在控制方面,可以做到DCS全自動控制。還可根據用戶吸收后鹽酸濃度和質量的要求,通過增加前后處理單元,滿足不同鹽酸濃度和質量的要求,達到精制鹽酸標準。目前,光氣分解吸收塔設備最大直徑為1600mm最大高度為22000mm,處理光氣尾氣的能力可達1000m3/h。
一、新制推板爐開爐前用空壓機做耐壓試驗,空壓機壓力7kg耐壓測試。用肥皂水在氣管接頭、法蘭連接處、閥門等容易漏氣的地方擦拭,無冒氣現象說明不漏氣,如有冒泡,則說明漏氣需要重新連接,用生料帶、機械密封膠連接后,過半小時重新測試,直至裝置不漏氣為止。
二、開爐前,首先要備向桶水加熱,水溫在70-80℃之間。夏天水溫在(60-65℃),冬天水溫在(80-85℃),保障液化氣通過管道不結霜。
三、HD40烷制溫度現測試下來爐溫儀表顯示在930℃為宜,實際溫度在1000℃左右。頂車機時間為半小時一次(1800秒)由于煙囪抽力不夠,出現灰分沒有排出現象。此溫度和頂車時間下為最佳效果,產品合格率較高。
四、調壓閥壓力調制為0.01出頭一些。4桿燒制火槍的封門要調至最佳狀態,封門過大出現撲火,過小出現紅火。
五、液化氣鋼瓶換氣,在調壓閥調至0.01出頭些的壓力下,一瓶50kg裝的液化氣可燒19-20小時。換氣時先把滿瓶閥打開一點,燒的鋼瓶壓力表快接近零刻度時(不到零)一只手準備要換的鋼瓶的閥上,另一只手在燒的鋼瓶的閥上,兩手同時動作,換上鋼瓶閥打開,燒完的鋼瓶閥關閉,看好壓力表壓力上升沒有然后空鋼瓶的閥關閉,擰下連接管,重新裝上新的滿瓶。
六、缽子裝料的高度要控制好,不要超出窯孔高度,F推板32*32*4缽子,29.5*20*15。爐子出口處缽子如偏在一邊,推動時可用穿心鑿頂住缽子,糾正方向。
七、配方:6#砂30、長石粉30、膠水5.5杯